今年,包钢加速超低排放改造,最近又一项烟道气除尘脱硫脱硝环保改造工程投入试运行。
这几天,包钢股份动供总厂3号锅炉烟道气除尘脱硫脱硝环保改造工程正在做运行前期的调试,各项指标比较理想。
DDS烟道气除尘脱硫脱硝技术是由北京大学魏雄辉博士,经过30多年的理论与实验研究取得的科研成果。该技术克服传统技术无法解决的净化不彻底、运行成本高、二次污染严重的缺陷,实现了烟气近零排放的同时,还实现废物回收利用,把从废气中脱除出来的二氧化硫和氮氧化物,富集和转化成纯液态二氧化硫产品和硝酸盐产品,从而产生较大的经济效益,实现真正的变废为宝。
李平:我们以前用的脱硫,是用石灰石膏法,问题是最后会产生石膏没法处理,相当于产生的二次垃圾。但是这个新技术,它是把二氧化硫吸收,然后再提取出来,制成二氧化硫的液体,这样就是一个化工原料,相当于是变废为宝。
2015年5月,包钢率先在4号炼铁烧结机进行DDS烟道气除尘脱硫脱硝技术小型工业化实验,经过7个月运行、监测,取得圆满成功。
这次,包钢在3号锅炉建设DDS烟道气脱硫脱硝技术工业化示范工程,采用除尘、脱硫、脱硝全溶液封闭循环模式,过程中没有二次污染和污染转移现象。回收的二氧化硫等有害成分,转化成高附加值化工原料,完全杜绝了传统钙法脱硫“挖掉一座山,堆起两座山”的现象,降低了综合运行费用,提升运行效率,为外理高硫含量烟尘提供借鉴,从工业污染源头减轻雾霾现象。
李平:包钢的矿含硫量比较高,所以像烧结、球团这些工艺的烟气含硫量也比较高,这是我们的一个劣势。现在要解决这个劣势,需要更好的技术,把这些硫能达到超低排放。
据了解,仅包钢3号锅炉DDS烟道气除尘脱硫脱硝环保改造工程上马,就可以每年减少氮氧化物排放约871吨、减少二氧化硫排放约1853吨、减少石膏堆存约3300吨。(转自黄河云)