
日前,包钢股份1号、3号、5号高炉煤气联络管道扩径改造项目完工。改造后的管网系统投入使用后,能源利用效率明显提升,燃机自发电日增经济效益达40余万元。



1号高炉旁,蓝色的钢架之上,复杂的管网系统纵横交错。管道表面的光泽和连接处的焊接痕迹告诉我们:这里刚刚经历了改造。“实施改造的目的就是打通影响生产的瓶颈。”动供总厂生产部区域技术主管庞拥军说,“这套高炉煤气管道早在1959年就投入使用了,为满足生产需要,历经数次升级改造。由于设计差异,主管道直径为3500毫米,联络管直径为1800毫米,这样的‘变径’限制了输气能力。而项目的目的就是解决这一‘卡脖子’问题。”

历时49天,先后完成15次大型盲板抽堵作业,主管道、联络管得以换新且直径统一为3000毫米……庞拥军回忆起项目推进过程中的很多细节。当时正赶上极寒天气,低温对管道拆除、土建施工、钢结构安装等工作造成了极大影响,各参战单位咬紧牙关克服困难提前11天便完成了任务。“这次改造优化了管网运行模式。投用一个多月以来,效果很明显。”庞拥军列出了改造前后的对比数据。正常工况下,5号、6号燃机区域入口高炉煤气管网压力升高约1千帕,老体系高炉煤气得到有效均衡,煤气输送效率大幅度提升,放散率降低了0.67%,实现了冬季高炉煤气的近零放散。相比改造前,包钢股份5台燃机每小时可增加自发电量4.4万千瓦时,每日多创效40余万元。新的运行模式还解决了高炉休风和燃机检修期间,5号、6号燃机区域高炉煤气压力不稳定的问题,确保了特殊工况下生产的连续性和稳定性。

“另外一处变径管道的改造很快将开工。” 庞拥军说,随着煤气管道改造项目分期建设逐步完成,包钢股份整个煤气管网系统将得到进一步优化,实现生态效益和经济效益的“双赢”。


图文|高爱云(新闻中心) 张楠楠(动供总厂)
编辑|包鑫(轨梁厂)
审核|包钢股份综合部
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